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兰花清洁能源在困境中求突破

2016-10-18 8:58:36来源:晋城市委新闻办作者:
  • 导读:
  • 2015年,甲醇生产成本1775.03元/吨,同比降幅16.4%,全年销售30684.12吨;二甲醚是2607.75元/吨,同比降幅16.92%,全年销售110240.22吨……
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  • 甲醇 二甲醚

2015年,甲醇生产成本1775.03元/吨,同比降幅16.4%,全年销售30684.12吨;二甲醚是2607.75元/吨,同比降幅16.92%,全年销售110240.22吨……在甲醇、二甲醚市场持续低迷的困境中,兰花清洁能源有限责任公司依旧能降低生产成本,但不减销量,最终在困境中找到生产发展的“突破点”。

从内入手,向成本要收益

兰花清洁能源有限责任公司自投产以来,甲醇、二甲醚市场持续低迷,价格大幅下挫,一路下滑,2013年甲醇市场均价2471.72元/吨,二甲醚市场均价3811.92元/吨;2014年甲醇市场均价2323.31元/吨,二甲醚市场均价3494.95元/吨;2015年甲醇市场均价1844.29元/吨,二甲醚市场均价2832.63元/吨,要走出这个“怪圈”就必须向成本要收益。

2015年末,甲醇市场价1300—1400元/吨,创市场新低,公司董事长张虎明说,要应对严峻市场的挑战,就必须紧抓“降本增效,扭亏增盈”这条主线。当年,公司苦练内功,加强工艺管理,开展工艺、降耗技术攻关,持续开展横大班劳动竞赛活动,加大生产激励考核,实现了产量增长和消耗下降的“双突破”,成本消耗创下建厂以来历史最好水平。2015年,公司生产甲醇18.59万吨,二甲醚11.02万吨,平均单位生产成本同比分别下降350.05元/吨、531.09元/吨。

为促进节能降耗,公司全力推进技术改造。目前,溴化锂制冷改造项目和新增4000m³/h循环水项目已投运。兰花清洁能源有限责任公司同步实施了造气7台煤气炉上夹套改造、5台原料气压缩机气缸扩缸改造、甲醇精馏二甲醚蒸汽冷凝液回收改造项目。同时,公司充分挖掘废旧物资的剩余价值,抓好修旧利废工作。全年共修复各车间报废阀门97个,直接为公司节约资金14.9万元。维修造气炉条机31台,节约资金15.5万元。维修甲醇循环水空冷器1台,节约资金9万元,等。据统计,仅在修旧利废方面,公司2015年就节约51.4万余元。

公司办公室主任安俊英介绍,2015年公司还进行了生产改革调整。第一步精心组织生产,狠抓工艺指标管理。在车间成立造气、脱硫、攻关组,提高了单炉发气量,优化了造气气体成分,有效保证了生产连续、高效运行;第二步狠抓设备专业检查和巡回检查,围绕影响系统阻力、工艺波动、降低消耗等关键环节和设备,实施了260余项计划检修项目。2015年全厂设备完好率达99.52%,主要设备完好率达98.08%。

从外入手,向企业要效益

为提高生产效益,兰花清洁能源有限责任公司狠抓企业基础管理,完善制度建设。公司耗时3个多月,编撰了《清洁能源公司规章制度汇编》,内容涵盖职业健康安全、生产工艺、设备管理、后勤保卫等八个方面212个管理制度。为保证制度的落实,公司还加大了考核力度,切实把约束机制变为员工的自觉行动。

兰花清洁能源有限责任公司生产、学习两不误,加强员工培训,注重生产实效。据统计,2015年公司采取请进来、走出去、自己培训等方式共组织各类培训31期,参加培训4600人次,员工素质明显提高。据悉,去年公司还对在技能大赛中获奖的30名优胜选手给予表彰和奖励,对在兰花集团技术比武中获得“技术能手”的三名同志给予荣誉津贴待遇。

兰花清洁能源有限责任公司“敢想敢干,敢作敢当”,在生产中寻突破,在突破中求发展,面对低迷的市场,上下一心,真抓实干,化解市场危机,实现健康稳定发展。

(关键字:甲醇 二甲醚)

(责任编辑:00839)
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